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減速電機(jī)軸斷?運(yùn)行工況分析

日期:2023-02-11 19:56:43瀏覽量:81575

減速電機(jī)軸斷

查閱減速機(jī)的運(yùn)行檢修記錄,此次減速電機(jī)軸斷的高速軸為減速機(jī)原裝齒輪軸,斷裂前已累計運(yùn)行5.5萬h。由高速軸的轉(zhuǎn)速1000r/min計算,得出減速電機(jī)軸斷前的累計循環(huán)次數(shù)為3.3×109次。2012年11月對減速機(jī)進(jìn)行檢修,更換了3號瓦側(cè)軸承;2014年5月檢修,更換了4號瓦側(cè)軸承;2017年10月檢修,將軸承全部更換,但歷次檢修均未對斷軸進(jìn)行無損檢測。

查閱減速機(jī)2017年5月~11月的軸承振動檢測記錄(車間自測),顯示其最大位移值為6×10-2mm(標(biāo)準(zhǔn)值8×10-2mm),未發(fā)現(xiàn)振動超標(biāo)現(xiàn)象。運(yùn)行期間,電機(jī)的電流值一直較為穩(wěn)定,減速機(jī)未出現(xiàn)過載現(xiàn)象。

失效原因分析

由上述檢驗結(jié)果可知,斷軸的化學(xué)成分、基體硬度符合設(shè)計要求。由于減速機(jī)運(yùn)行中無電流過載和振動異常等現(xiàn)象,且斷軸斷口的瞬斷區(qū)面積又較小,因此,可排除運(yùn)行中異常工況波動引起減速電機(jī)軸斷的可能性。

宏觀檢驗發(fā)現(xiàn),斷口整體呈多源疲勞斷裂特征,邊緣存在1~2mm的金屬剝離層(表面化合物層),疲勞裂紋正是起源于剝離層下,與金相檢驗發(fā)現(xiàn)的微裂紋位置相符合。

減速電機(jī)軸斷

由于軸表面化合物層與過渡層之間存在大量微裂紋和針狀組織,兩者的硬度值又相差較大(約30HRC),因此,在循環(huán)載荷的作用下,軸表層的微裂紋會逐漸擴(kuò)展,造成表面化合物層出現(xiàn)剝落;剝落產(chǎn)生的缺口又會加劇應(yīng)力集中,進(jìn)一步促進(jìn)裂紋的擴(kuò)展,最終導(dǎo)致高速軸發(fā)生疲勞斷裂。

結(jié)語

某裝置7號鍋爐乙側(cè)磨煤機(jī)減速機(jī)高速軸的斷裂原因為制造質(zhì)量不合格,導(dǎo)致其在運(yùn)行中發(fā)生了疲勞斷裂。

建議

1)制造廠應(yīng)加強(qiáng)對軸制造質(zhì)量的控制,確保各項性能指標(biāo)符合設(shè)計要求。

2)建議熱電廠對減速機(jī)低速齒輪軸進(jìn)行表面無損檢測。

3)利用檢修時機(jī),定期對高速軸進(jìn)行表面宏觀檢查和無損檢測。

減速電機(jī)軸斷